湖南金信化工有限公司年產(chǎn)合成氨180kt,新、老兩套的氣體凈化系統(tǒng)基本相同。它們將來自造氣系統(tǒng)的半水煤氣經(jīng)過常壓脫硫、中溫變換、變換脫硫、中壓脫碳四個工序凈化后,再送回氫、氮壓縮機四段。由于該系統(tǒng)的部分設(shè)備或工藝在運行中暴露出了一些不足,該公司近年來采用新技術(shù)、新材料、新工藝或新設(shè)備,分別進行了相應的改造,取得了可喜的效果。
1 以填料—旋流板改造變換氣脫硫塔
1.1 問題的提出
金信公司凈化老系統(tǒng)原有兩臺變換氣脫硫塔,塔徑2600mm,高24m,內(nèi)裝塑料階梯環(huán),采用ADA吸收法。在填料使用初期,脫硫效率較高,但隨著硫堵現(xiàn)象的加劇,塔內(nèi)壓差增大,最高達25kPa,且脫硫效率平均不到85%。為此,每年不得不停車清塔2~4次,嚴重影響了系統(tǒng)長周期運行和后續(xù)工序生產(chǎn)。加上該塔已使用多年,腐蝕嚴重、塔壁出現(xiàn)裂紋,為確保安全生產(chǎn),特別是解決硫堵問題,2001年公司決定對變脫塔進行更新改造。
1.2 改造概況
近年來旋流板技術(shù)應用于傳質(zhì)和除沫已有大量報道。經(jīng)過技術(shù)考察,獲知變脫塔采用旋流板脫硫,由于其開孔面積較大,阻力較小,能較好地解決硫堵問題,脫硫效率較低。為揚長避短,公司設(shè)計了一種以填料—旋流板為復合內(nèi)件的新型變脫塔,并將塔徑降到了2200mm。
新型變脫塔的結(jié)構(gòu)見圖1。塔下部為氣體進入、分布裝置;中部為三組雙程傳質(zhì)旋流板及錐形溢流裝置;塔上部設(shè)有一段塑料環(huán)填料;塔頂分別為ADA噴淋裝置、單塊除霧旋流板等。它們的主要作用如下:
①塔底部切向進氣,并配置氣體分布筒和篩液板,以增加氣、液接觸,提高脫硫效率;②由于塔徑較大,旋流塔板采用了雙程葉片結(jié)構(gòu),提高了開孔均勻度,使氣液分布均勻、接觸良好;③溢流裝置采用新型螺旋葉片結(jié)構(gòu),它相當于半塊旋流板,增加了氣、液接觸的機會,提高了脫硫效率,也提高了塔板的空間利用率;④塔上部仍設(shè)置一段填料層,利用填料脫硫效率高的優(yōu)勢,減輕了旋流板負荷,提高了整個塔的操作彈性和脫硫效率;⑤在頂層,液體噴淋采用易檢修又防堵的寶塔型噴頭,取代了阻力大、易堵又分布不均的螺旋噴頭;⑥塔頂除采用旋流板除沫、喇叭管阻液外,合理選取了氣體出口高度,達到了較好的除霧效果,減輕了塔后分離負擔。

圖1 填料—旋流板復合脫硫塔結(jié)構(gòu)示意
1—喇叭阻液管;2—旋流除霧板;3—寶塔型噴頭;4—塑料階梯環(huán);5—新型填料柵板;6—錐形引液圈;7—帶溢流錐旋流板;8—多孔篩液板;9—氣體進口分布筒
1.3 改造效果
①平均脫硫效率由改造前的不足85%提高到93%以上,出塔H2S含量由40mg/m3降到了15mg/m3以下,大大減輕了后續(xù)工序的壓力;②生產(chǎn)能力得到大大提高,變換氣處理量由原來的30000m3/h提高到34000m3/h,系統(tǒng)提壓到2.1MPa后則提高到41000m3/h;③塔阻力降低,最高阻力由原來的25kPa下降到4.0kPa。④硫堵現(xiàn)象大為減輕,原來每年需停車檢修清洗2~4次,改造后達到了兩年尚不需清洗、檢修,為系統(tǒng)的長周期運行創(chuàng)造了良好條件;⑤經(jīng)測算,本項改造年綜合效益為90萬元以上。
2 新型安全熔硫釜的設(shè)計與應用
2.1 原熔硫釜基本情況
凈化系統(tǒng)原有2臺相同型號的間歇式熔硫釜,它們將系統(tǒng)脫硫而析出的膏狀單質(zhì)硫熔融成硫磺產(chǎn)品。原設(shè)計利用硫膏在140~180℃的熔融狀態(tài)下,其雜質(zhì)可以懸浮分離的特性,將低壓蒸汽(P≤0.4MPa,T≈150℃)作為熱源,引入到熔硫釜內(nèi),熔煉硫磺。兩臺設(shè)備在此條件下安全、正常運行了7年多。由于熱媒溫度與硫膏下限溫度接近,致使熔煉時間較長,并且易造成雜質(zhì)分離不徹底。為此,公司將熱媒改造為過熱蒸汽(P=0.5MPa,T≈250℃)。改革后,釜內(nèi)溫度可達180℃,熔融時間大為縮短,同時產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善。
但是,熱源改造后,熔硫釜上封頭部位卻因變形,使入料口接管在與上封頭結(jié)合處呈喇叭形向外擴張,并伴有封頭鼓漲。至2002年3月,因變形相當嚴重而不得不停用熔硫釜。
2.2 失效原因分析
在排除了設(shè)計、制造、安裝環(huán)節(jié)的過失而引起熔硫釜失效后,根據(jù)計算得知,引起上封頭屈服失效的壓力最小值為2.6MPa,故操作條件的更改也不是失效原因(180℃的蒸汽壓約為1.0MPa)。那么,如此高的破壞性壓力源自何處呢?
經(jīng)過調(diào)查、分析,發(fā)現(xiàn)失效的原因在于熱源改造后的滿釜操作,即硫膏原料充滿容器。因為滿釜操作下,不斷加熱的硫磺膨脹所需的體積有時會大于間歇排汽所留下的體積,這種情況一旦發(fā)生,釜內(nèi)物料體積不斷增大和膨脹,將有可能形成大于2.6MPa的膨脹壓,從而引起釜體屈服失效。由于釜體上封頭部位存在最大開孔(Dg400),且依靠封頭壁厚補強,因此該最薄弱部位首先失效。同時熱媒改革前熔硫效率較低,不會滿釜操作,不產(chǎn)生超壓,故能安全運行。
2.3 新型安全熔硫釜的設(shè)計
全新設(shè)計的熔硫釜見圖2。為確保壓力容器的安全,作如下結(jié)構(gòu)設(shè)計。
(1)新設(shè)料位自限裝置。從分析可知,要防止熔硫釜的屈服變形,必須禁止?jié)M釜操作,即必須有效控制物料的加入量。為此,特別設(shè)計了如圖2上封頭部位的料位自限裝置。
進料時,打開管口f排氣,硫膏從管口d進入;當料位到達A-A面時,其上部空間被空氣占領(lǐng),液位不再上升,如果此時熔硫釜原料貯斗內(nèi)還剩有物料,它將由d管口流入f管口,直至排出。這樣,實現(xiàn)了物料加入量的自動限定。
熔硫時,關(guān)閉d、f管口,隨著溫度升高,釜內(nèi)壓力增加,適時打開f管口排氣。只要限位空間(即料位高度)設(shè)計適當,因空氣和部分水的排出而留下的空間,將足以包容硫膏膨脹所增長的體積,以避免超壓失效,從而確保設(shè)備安全運行。
(2)配合設(shè)置溢流裝置。在A-A面配對設(shè)置溢流排放口,當釜內(nèi)料位處于A-A臨界面時,打開溢流口,可迅速排料到位,并能消除f管口積料堵管;
(3)設(shè)置壓力、溫度指示。該設(shè)計在進料時若管口k、p等密封失效,而出現(xiàn)假料位自動控制的危險工況時,作用更大。
(4)增設(shè)安全閥,成為熔硫釜最后一道安全屏障。

圖2 新型熔硫釜結(jié)構(gòu)示意
a—夾套蒸汽入口;b—盤管蒸汽入口;c—盤管蒸汽出口;d—人孔、硫膏加料口;e—夾套排氣口;f—釜體排氣口;g—冷凝液出口;h—熔融硫、雜質(zhì)出口;k—壓力表接口;m—溢流口;p—安全閥接口;t—溫度計接口
2.4 應用效果
開發(fā)設(shè)計的新型安全熔硫釜于2002年7月投入系統(tǒng)使用。該裝置運行正常,操作簡便,不僅徹底消除了安全隱患,而且硫磺質(zhì)量良好、熔硫效率較高,達到了公司設(shè)計要求。原熔硫釜月產(chǎn)硫磺50t左右,新裝置平均月產(chǎn)70t,最高時達100t,同時硫磺產(chǎn)品的一、優(yōu)等品率也有所提高。
3 脫碳液采用高分子微孔精密過濾
3.1 改造前基本情況
金信公司的氣體脫碳工序采用改良DEA循環(huán)脫碳工藝。其脫碳液的主要技術(shù)參數(shù)為:①成分 K2O 210g/L、KVO3 8g/L,DEA 22g/L;②循環(huán)量 520m3/h;③溫度 ≤110℃;④雜質(zhì)粒度 <50μm;⑤雜質(zhì)含量 <5g/L。
脫碳液吸收CO2后,經(jīng)過再生處理成為脫碳再生液(亦簡稱脫碳液),再投入脫碳系統(tǒng)使用前,必須過濾。原裝置采用傳統(tǒng)的活性炭吸附提純,它存在三大不足:①過濾效果不佳、效率較低,且易飽和失效,因而填料更換頻繁(每年必須更換一次);②在新填料使用初期,脫碳系統(tǒng)易出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象;③受過濾能力限制,凈化系統(tǒng)氣體處理量受到制約?傊,脫碳液采用活性炭過濾,工作時脫碳效果不好、效率較低,制約系統(tǒng)生產(chǎn)的穩(wěn)定和凈化能力的提高。
3.2 改造概況
為解決脫碳液過濾的問題,該公司經(jīng)過技術(shù)招標,采用了浙江溫州東甌微孔過濾有限公司提出的改造方案,即以剛性高分子微孔精密過濾工藝取代原活性炭過濾。
剛性高分子微孔精密過濾的關(guān)鍵元件——過濾介質(zhì),是一種微孔管,它是一種聚乙烯管,經(jīng)活化、改性、復合等特殊工藝而制成。其管徑通常為φ30~80mm,管壁上均勻布滿了超細微孔(可達0.3~1.0μm)。工作時,脫碳液進入過濾器,依靠壓力差,迫使濾液流向微孔管此時,粒度小于管孔的物質(zhì)穿越管壁后匯集到過濾液出口流出,大于管孔的雜質(zhì)被阻擋在管外由渣料出口定期排出,從而實現(xiàn)溶液的過濾分離。微孔管工作一段時間后,其管外壁上將附著許多濾渣,為穩(wěn)定過濾效果,可從反向沖洗口或正向沖洗口通入沖洗物,將微孔管反向或正向沖洗(反向沖洗為主),以去除附著物,使微孔管再生。再生后,又可進行溶液過濾,如此循環(huán)……
該流程為旁路過濾方式,脫碳液處理量只占系統(tǒng)流量的一部分;改造中,根據(jù)脫碳液過濾特性試驗選取了合適的微孔過濾參數(shù);由于介質(zhì)溫度達110℃,為延長微孔管使用壽命,采用先冷卻再過濾方案;為克服阻力,并提供過濾液壓差,配置了管道泵;設(shè)計了空氣和軟水接口,當微孔管需要再生時,用空氣或軟水分別反吹(洗)或正吹(洗),使其再生。
3.3 改造結(jié)果
(1)微孔管過濾效果很好。經(jīng)測試,過濾精度達0.3~0.5μm,而且均勻、穩(wěn)定;雜質(zhì)分離率可達97%以上,比活性炭高出20%以上;系統(tǒng)雜質(zhì)平均下降速度是活性炭的3倍多。它們完全能滿足脫碳液澄清過濾的要求,投運后系統(tǒng)脫碳液能在較短時間達到清徹透明的理想狀態(tài)。
(2)操作方便,系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定。該過濾屬于物理過濾,不改變?nèi)芤涸谐煞郑膊淮嬖谖綋p耗問題,且過濾管再生操作簡單、快捷,再生效果可恢復如初,因此避免了活性炭過濾易飽和失效的難題;同時,過濾物渣料可及時排出,保持了系統(tǒng)生產(chǎn)(能力)的連續(xù)穩(wěn)定;此外,關(guān)鍵部件——微孔管雖然為易損件,但具有較好的耐腐蝕性及抗老化特性。裝置投運三年多以來,尚未作任何檢修,表明其使用壽命較長。
(3)經(jīng)濟性較好。由于微孔過濾效果明顯優(yōu)于活性炭,系統(tǒng)中脫碳液雜質(zhì)含量可以快速降低并持續(xù)保持在較低值,因此大大地提高了脫碳液工作時的吸收效果,在確保系統(tǒng)穩(wěn)定的同時,提高了氣體處理能力。經(jīng)測算,該技術(shù)的應用可提高生產(chǎn)能力1%,加上每年可節(jié)約活性炭6t,則年新增收益在26萬元以上,不到一年可收回投資。
4 開發(fā)折流桿式薄管板凈化氣水冷器
4.1 原凈化氣水冷器的概況
凈化氣水冷器(簡稱水冷器)的作用是降低CO2吸收塔出口的凈化氣溫度,以利分離器除沫,從而保證出系統(tǒng)凈化氣合格。原1#水冷器為典型的立式管殼式換熱器,DN1000,水走管程,凈化氣走殼程,并在進、出口處設(shè)置外導流筒,折流板為盤環(huán)式。該型換熱器往往運行不到1年就開始內(nèi)漏,主要表現(xiàn)為管板與換熱管之間的焊縫裂紋泄漏;使用2年之后,換熱管開始穿孔內(nèi)漏,且頻次越來越高。它們除造成頻繁的停車檢修外,還流失了大量的凈化氣。
4.2 水冷器泄漏的原因分析
分析認為,管板與換熱管焊縫開裂,是由于溫差交變應力和管束振動的共同作用導致焊接缺陷擴展的結(jié)果。該換熱器管板為25#鋼,可焊性較差,易出現(xiàn)焊接缺陷;而殼體與換熱管溫差較大,2個外導流筒難以補償其膨脹差;加上使用中,頻繁的開停車、負荷波動以及管束振動導致焊縫開裂而泄漏。
根據(jù)考察及計算得知,造成換熱管穿孔的原因是由于折流板設(shè)置不當,出現(xiàn)管束振動,使管子不斷撞擊折流板,產(chǎn)生腐蝕穿孔而泄漏。
4.3 設(shè)計新型高效水冷卻器
為解決原水冷器存在的問題,參考國內(nèi)外換熱器設(shè)計的最新成果與經(jīng)驗,針對性地設(shè)計了新型水冷器(見圖3),它具有以下結(jié)構(gòu)特點。
(1)管殼程介質(zhì)不變。因用戶冷卻水水質(zhì)較差,為便于清污除垢,仍安排水走管程,但將原單管程改為雙程,以增加流速,減少污垢沉積,并提高傳熱系數(shù)。

圖3 新型凈化氣水冷器示意
a—氣體進口;b—氣體出口;c—水進口;d—水出口;e—排污口
(2)管束采用折流桿(柵)支承。折流柵由交叉垂直的折流桿和環(huán)板組焊而成,它能有效減輕誘導振動、降低管束磨損、延長設(shè)備使用壽命。此外,折流桿換熱器的殼程阻力降比普通型減少30%左右。
(3)薄管板設(shè)計。該型換熱器在國已有相當?shù)脑O(shè)計經(jīng)驗,對于折流桿支承的換熱器,由于其固定作用好、管束振動小,采用薄管板十分安全、可靠。為避免法蘭力矩對管板的影響,并便于制造,本薄管板采用焊入式。
(4)設(shè)置簡易導流筒。原導流筒與殼體對接,屬承壓元件,較為復雜,成本較高。本設(shè)計將管束的拉桿放在最外圈,利用折流柵環(huán)板所占的環(huán)隙空間設(shè)置δ=3的簡易導筒,既簡單又經(jīng)濟。
(5)合理選用管、殼程材質(zhì)。設(shè)計中,溫度較高的殼程選用碳鋼,較低的管程則用不銹鋼,利用不銹鋼和碳鋼線膨脹系數(shù)的差別,較好地避免了因管、殼程膨脹差引起的溫差應力,并不再設(shè)置膨脹節(jié)。既滿足了使用要求,又降低了制造成本。
(6)換熱管采用橫紋槽管。由于橫紋槽管可產(chǎn)生“二次流”和“邊界層分離”效應,因此不僅可強化傳熱(傳熱系數(shù)可達光管的2倍以上),而且其抗污性能高于光滑管。
4.4 應用效果
開發(fā)設(shè)計的第一臺以折流桿、薄管板、橫紋槽管、簡易導流筒等為特征的凈化氣水冷器于2003年4月投入系統(tǒng)運行,經(jīng)測定氣體出口溫度比以前下降了10℃,至今未發(fā)生內(nèi)漏和管束振動現(xiàn)象。不久,第二臺DN1400凈化氣水冷器,也取得了同樣滿意的應用效果。它表明這種新型的換熱器不僅成功抵御了流體振動的破壞,大大提高使用壽命,而且具有高效、不易結(jié)垢的特點,為凈化系統(tǒng)的經(jīng)濟運行創(chuàng)造了重要條件。
5 總結(jié)
針對合成氨凈化系統(tǒng)的部分設(shè)備或工藝存在的問題,分別進行的創(chuàng)新改造,取得了圓滿成功,它展示了科技創(chuàng)新在企業(yè)技術(shù)進步、效益提高中的旺盛生機。

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