合成氨聯醇傳統(tǒng)工藝流程為:12.5MPa脫碳氣→甲醇合成→銅洗→壓縮至31.4mPa→氨合成。這種流程不足之處為:①甲醇分離之后要設水洗。盡管醇后氣甲醇體積分數為0.5%,但它在銅液中累積,影響再生氣和精煉氣的質量,累積一定量后,造成銅洗帶液;②銅洗工藝物耗大、成本較高;③由于銅液滲透性強、腐蝕性強,所造成跑、冒、滴、漏對環(huán)境的污染是工藝本身難以克服的;④銅洗凈化工藝需要控制的工藝指標多,操作彈性小,平衡易破壞。難以長周期平穩(wěn)運行。
為此,湖南安淳高新技術有限公司開發(fā)了甲醇化、甲烷化(以下簡稱雙甲)取代甲醇合成一銅洗工藝。1992年國內外第1套雙甲工藝在湖南衡陽市氮肥廠投產,該工藝的特點是:甲醇化既可滿足產醇需要又可滿足氨合成原料氣凈化需要;砍掉銅洗工段,合成氨成本大為降低。
豐喜集團臨猗分公司擬拆除已運行26年的舊系統(tǒng)設備,在原址上建1套總氨為15萬t/a甲醇、氨合成生產裝置(年產合成氨12萬t,甲醇最高年產3萬t)。通過考察論證,由湖南安淳高新技術限公司承擔此項目中雙甲及氨合成設計。該項目已于2001年11月1次開車成功并投入運行。
1 雙甲、氨合成工藝條件選擇
1.1雙甲精制工藝路線的確定
雙甲精制工藝流程設置需滿足如下條件:
(1)氨醇比可調 為滿足甲醇市場變化的需要,甲醇產量可大可小,以確保企業(yè)獲得最大限度的經濟效益。氨醇質量比定在15∶1~4∶1,即醇產量可在0.95萬~3.0萬t/a變化。
(2)滿足合成氨原料氣凈化的需要,甲烷化出口V(CO+CO2)≤12×10—6。為此,要盡量降低噸氨凈化后原料氣消耗,又要使甲烷化反應外供熱較小。較為經濟的指標是:醇后氣體積分數中CO控制在0.2%~0.4%,CO2控制在0.1%以內。甲烷化消耗的H2噸氨控制在48m3以內。甲烷化出口V(CO+CO2)≤10×10-6。
(3)實現長周期平穩(wěn)運行。
(4)系統(tǒng)阻力小。
(5)提高甲醇觸媒利用率。
為此,將雙甲精制工藝設置為甲醇Ⅰ、甲醇Ⅱ、甲烷化Ⅲ3個子系統(tǒng)。脫碳氣精脫硫后(S≤0.1×10—6)經壓縮提壓后進雙甲的甲醇化,醇后氣中V(CO+CO2)在0.3%~0.5%,再進甲烷化。出甲烷化子系統(tǒng)的烷后氣V(CO+CO2>)≤10×10—6。
甲醇化系統(tǒng)2個子系統(tǒng)甲醇Ⅰ、甲醇Ⅱ,可并、可串,2個子系統(tǒng)串聯時亦可前后倒換。在氨醇比較小時,甲醇工系統(tǒng)以產醇為主,甲醇Ⅱ系統(tǒng)以凈化精制為主;氨醇比較大時,或另一子系統(tǒng)換觸媒時,亦可單子系統(tǒng)運行。如果其中一爐甲醇觸媒活性發(fā)生變化,就將該子系統(tǒng)串聯在前,活性好的甲醇子系統(tǒng)串聯在后,讓活性變化的甲醇觸媒充分發(fā)揮作用,以保護活性好的甲醇觸媒,提高甲醇觸媒的利用率,降低運行成本。
為了適應醇氨比較大的情況,該工藝設置了雙甲循環(huán)機,既可供單個子系統(tǒng)循環(huán),亦可供雙系統(tǒng)串聯循環(huán),同時還可滿足甲醇、甲烷化觸媒升溫還原的需要。這樣設置的雙甲精制工藝可實現長周期平穩(wěn)、經濟運行。雙甲流程示意見圖1。

1.2 雙甲精制工藝壓力等級的確定
根據該廠壓縮機壓力等級配置情況,本設計把雙甲精制工藝壓力等級定在壓縮機五段出口,壓力為12.5MPa。其原因如下:
(1)為滿足凈化氨合成原料氣的要求。要使醇后氣V(CO+CO2)控制在0.3%~0.5%,則要求甲醇合成率和壓力等級都較高。如果在13.0MPa壓力下CO的轉化率為84%,則在5.0MPa壓力下CO的轉化率僅為36%「1」,故壓力不宜選擇5.0MPa。
(2)對提高粗甲醇質量有好處。為減少生成高碳鏈的醇類和烴類的傾向,壓力不宜選擇31.4MPa。壓力越高,在CO和H2組分相同的情況下,單位容積的CO和H2濃度越高,在甲醇觸媒中含鐵、鈷、鎳等第八族,或系統(tǒng)中的鐵在觸媒表面積累,越有利CO加H2形成長碳鏈的醇類和烴類物質。
(3)壓縮機能耗問題。雙甲系統(tǒng)在31.4MPa和12.5MPa壓力下,壓縮機六段對氣體所做功的比較見表1。
按產粗醇3.21萬t/a、合成氨12萬t/a計,需脫碳氣60 850m3/h,烷后氣50 430m3/h。比較兩種工況,前者比后者每小時壓縮機六段對被壓縮氣體所做的功多360.2kW·h。按壓縮機的實際功耗計,后者比前者每小時節(jié)電400kW·h以上。從壓縮機的電耗考慮,雙甲工藝壓力等級宜選擇12.5MPa級。

(4)為減小雙甲系統(tǒng)阻力,配合內件結構特點設置全分流流程,即15%~35%冷管氣在塔外分流,使進塔前預熱器、醇塔下部換熱器和中心管的氣量只占入塔總氣量的65%~85%,從而降低系統(tǒng)阻力。
1.3 氨合成工藝路線的確定
一個優(yōu)良的氨合成工藝路線主要體現在:①系統(tǒng)阻力小;②余熱回收和冷量回收最大;③合成新鮮氣消耗低,放空氣量少。
本設計的流程是:循環(huán)機送來的循環(huán)氣經油分分離油后分為兩股,一股約65%~80%進入熱交換器,經內外筒環(huán)隙走管間與從廢熱回收器來的走管內的200~220℃合成氣換熱。溫度升至190~210℃,循環(huán)氣從合成塔底部進塔下部換熱器管內與管間觸媒層來的450~470℃合成氣換熱至360~380℃,經中心管進入第1段觸媒層參加氨合成反應。另一股循環(huán)氣約20%~35%,經塔環(huán)隙進入冷管由觸媒層加熱至250℃左右出冷管,與第1段來的460~480℃混合依次進入第2、第3、第4、第5段參加氨合成反應,此時溫度達450~470℃。反應后的氣體進入塔下部換熱器管間換熱降溫至320~350℃出合成塔,進入廢熱回收器,溫度降至200~220℃,進熱交換器,溫度降至80℃,進水冷器,冷卻至35℃,進入冷交(管間),溫度降至19~22℃,進行一次分離液氨,和精煉氣一起進入氨冷器,冷卻至-8~-5℃,進氨分離器進行二次分氨,再進冷交(管內)回收冷量之后進循環(huán)機,如此循環(huán)。
從流程圖可以看出,在工藝路線設計上,采取了如下措施:
1.3.1 配合內件結構特點設置全分流流程
20%~35%冷管氣塔外分流,使進塔前預熱器、氨合成塔下部換熱器和中心管的氣量只有入塔總氣量的65%~80%,從而降低系統(tǒng)阻力。由于采用全分流流程,使合成塔合成氣出口溫度達320~350℃,有利于以廢熱回收器產蒸汽為主的高品位的余熱回收。由于分流入塔總氣量的65%~80%的40℃未反應氣體與廢熱回收器來的200~220℃的合成氣在熱交換器中逆向流動換熱,冷氣冷端溫度只有35℃,使進水冷器的合成氣溫度降至80℃,合理利用了較低品位熱量。該流程不需設置軟水加熱器,減少了設備投資。

1.3.2 在冷交換器進行第1次氨分離
水冷器來的35℃合成氣在冷交上部換熱段走管間與氨分離器來的-5℃氣體(管內)逆向換熱后進下部分離段。合成氣在冷交換熱段進一步降溫,氨進一步冷凝,出換熱段的溫度降至19~22℃。該流程充分利用了氨冷后氣體的顯熱,使第1次氨分離量占總分氨量的72%以上。而傳統(tǒng)流程是合成氣從水冷器出來直接進氨分離器進行第1次分氨。在35℃的溫度下第1次氨分離量僅占總分氨量的51%。傳統(tǒng)氨合成流程見圖3。

1.3.3 循環(huán)機位置在合成塔前氨分離之后
循環(huán)機對氣體做功120~156MJ,加上循環(huán)機機械磨損產生的熱量,使被壓縮氣體溫度上升10~16℃。循環(huán)機對被壓縮的氣體做功產生的熱量為噸氨250MJ。如果按傳統(tǒng)流程需消耗標準冷凍量53.4kW·h/tNH3。采用本流程節(jié)約了冷凍量,并將此熱量帶給了合成塔。
1.3.4 放空位置設在冷交分氨之后氨冷器之前
放空位置設在冷交分氨之后氨冷器之前,已有72%以上的氨冷凝并分離,氣體中氨體積分數較低,為6.5%,而甲烷體積分數最高,為22.3%,因此,放空量小,有效氣體損失少。兩種流程新鮮氣消耗比較見表2。從表2可以看出,在相同的條件下,本流程比傳統(tǒng)流程噸氨新鮮氣消耗量少9.9m3。

2 雙甲、氨合成主要設備設計特點
2.1 反應器
(1)氨合成塔 公稱直徑為DN1 400,此內件系在ⅢJ-99型內件基礎上優(yōu)化而成的ⅢJD型高效節(jié)能內件。其結構為四軸一徑,第1、2、3層為軸向段間冷激,第4層為軸向冷管換熱,第5層為徑向層。該內件觸媒裝填量大(14.2m3),設計合理,床層溫度控制自如,所需循環(huán)氣量小,床層阻力小,且觸媒可自卸。
(2)甲醇塔內件 公稱直徑為DN1 400,此內件吸收ⅢJD型氨合成高效節(jié)能內件優(yōu)點并結合甲醇合成反應特點。其結構為四軸一徑,第1、2、3層為絕熱層,第4層為冷管層,第5層為徑向層。該內件具有觸媒裝填量大(14.3m3),設計合理,適合氨醇比調節(jié)范圍大的特點,床層溫度控制自如,床層阻力小,且觸媒可自卸。
(3)甲烷化塔內件 公稱直徑為DN1 200,此內件根據甲烷化反應特點,設置3個絕熱段,二軸一徑,設計合理,床層溫度控制自如,床層阻力小,且觸媒自卸。
2.2 醇(甲烷)塔前預熱器和冷、熱交換器
醇(甲烷)塔前預熱器和冷、熱交換器的內件采用小密封填料的結構形式,密封性能好,從根本上解決了冷熱氣體串氣問題。換熱管采用高效強化換熱管,換熱效率高,設備體積小。
2.3 氨冷器及閃蒸槽
立式盤管式或立式“U”形氨冷器,不適合能力大的合成氨裝置。為此,設計了“U”形管臥式配閃蒸槽的氨冷卻系統(tǒng)。該氨冷卻系統(tǒng)傳熱效率高,阻力;氨蒸發(fā)面積大,氣液分離效果好,占地面積小。
2.4 水冷器
設計為“U”形管臥式結構,高壓氣體走管內,冷卻水走管間,較傳統(tǒng)水冷器(淋灑式或套管式)傳熱效率高,阻力小。該水冷器體積小,不僅解決了淋灑式或套管式水冷器占地面積大的問題,也解決了淋灑式水冷器現場衛(wèi)生問題。
2.5 分離器內件
分離器采用旋流凝聚式高效分離內件,內件分兩段:氣體首先進入旋流段,直徑較大的液滴在此分離,然后氣體進入填料層,直徑較小的液滴在此凝聚成大的液滴后分離。
3 運行情況
從2001年12月投產至今,雙甲氨合成系統(tǒng)始終運行平穩(wěn)。由于原料的變化、變換和脫碳工段工藝條件的變化和甲醇市場的變化,對幾種典型的運行情況總結如下:
3.1 雙甲工藝運行
雙甲運行至今,補氣壓力始終低于11.8MPa,甲醇觸媒活性一直穩(wěn)定。通過在4種不同工況下的運行實踐證明,雙甲工藝操作彈性大,適應性很強,運行非常穩(wěn)定。
(1)進甲醇系統(tǒng)V(CO+CO2)2.0%~3.0%,甲醇化塔爐溫控制在230~240℃,醇后氣V(CO+CO2)在0.2%~0.3%范圍內,烷后氣V(CO+CO2)≤10×10—6。該工況運行甲醇化塔既不帶電爐,也不開甲醇循環(huán)機,氨醇比約14~9.5∶1,副產甲醇成本最低,日產甲醇26~38t,并且烷后氣CH4增加量不大,噸氨補充氣消耗也較低,系統(tǒng)壓差≤0.3MPa。
(2)進甲醇系統(tǒng)V(CO+CO2)3.0%~5.0%,甲醇化塔爐溫控制在230~240℃,開循環(huán)機1~2臺4m3/min,甲醇單系統(tǒng)運行,粗甲醇產量38~90 t/d,醇后氣V(CO十CO2)在0.2%~0.3%范圍內,烷后氣V(CO+CO2)≤10×10—6,系統(tǒng)壓差≤0.6MPa。
(3)變換出現故障,脫碳氣CO偏高,體積分數達6.0%以上,粗甲醇產量達115~120t/d,采用雙塔串聯。其中第1個塔以產醇為主,開3臺4m3/min循環(huán)機循環(huán),第2個塔以凈化為主,醇后氣V(CO+CO2)在0.2%~0.3%,爐溫控制在(255±5)℃,烷后氣V(CO+CO2)不超過12×10—6,系統(tǒng)壓差≤1.2MPa。
(4)2002年8月脫碳出現故障,脫碳氣體積分數中,CO在2.0%,CO2高達0.7%~1.4%。這樣的工況大約有8天,雙甲工藝在不減量情況下平穩(wěn)運行,烷后氣V(CO+CO2)不超過12×10—6。
3.2氨合成運行
氨合成系統(tǒng)通過18個月的運行,有四大優(yōu)點:①運行壓力低、系統(tǒng)壓差小、塔壓差小;②氨凈值高,系統(tǒng)在低壓下運行,氨凈值保持在12%以上;③調溫手段靈活,操作彈性大;④循環(huán)量小。氨合成在兩種不同工況下的運行情況比較如下:
(1)2002年1月至4月上旬,造氣原料為焦炭,半水煤氣甲烷含量極低,氨合成系統(tǒng)不放空,系統(tǒng)CH4體積分數僅7%~9%,滿負荷運行,日產合成氨為350~380 t,系統(tǒng)壓力不滿20.5MPa,塔壓差0.7MPa以內,系統(tǒng)壓差1.1MPa。其中在2月,有半個月時間,氨合成系統(tǒng)日產合成氨達420~440t,系統(tǒng)壓力不超過22.0MPa,塔壓差為0.7MPa,系統(tǒng)壓差小于1.2MPa。
(2)2002年4月中旬以后,造氣原料為塊炭,半水煤氣甲烷體積分數達1.2%~1.5%,氨合成系統(tǒng)CH4體積分數控制在17%~18%,日產合成氨為350~380t,系統(tǒng)壓力約25.4MPa,塔壓差0.5MPa,系統(tǒng)壓差小于1.0MPa。
比較上述兩種工況,氨合成系統(tǒng)CH4分別控制在7%和18%,兩者相差11%,熱點溫度一直穩(wěn)定在460~470℃,爐溫容易控制。
4 主要消耗及成本對比
該廠生產系統(tǒng)有3個分廠,由于采用的工藝不同,各項消耗及成本差別較大。一分廠采用雙甲工藝、ⅢJD氨合成,二、三分廠為銅洗流程,二分廠合成塔為單管并流內件,三分廠合成塔為軸徑向內件。各廠生.產消耗和成本比較見表3、表4。
從表3看出:合成氨月產量穩(wěn)定在1~1.2萬t,甲醇月產量1100t左右,氨醇質量比為10∶1,主要消耗下降,說明一分廠生產穩(wěn)定,消耗較低。其中7月份因尿素需求量大,為此將氨醇比調高,醇產量下降。

從表4看出,一分廠消耗和成本均比二、三分廠低,其原料煤的消耗并不一定比二、三分廠低,合成氨累計成本較二分廠至少降低252元/t,尿素成本至少降低159元/t,較三分廠合成氨成本至少降低110元/t,尿素成本至少降低90元/t。從電力消耗看,一分廠噸氨電耗比二分廠少280kW·h,比三分廠少250kW·h。由于氨合成系統(tǒng)壓力低、壓差小,合成冷凍消耗低的因素,節(jié)電約占六成。砍掉銅洗工段,噸氨節(jié)約成本45元左右。此兩項噸氨節(jié)約成本在80元以上。按12萬t/a合成氨能力計,年效益可達980萬元左右。
該廠精醇成本為1 112.62元/t,按年產3萬t精醇,年平均銷售1 800元/t計,可增加利潤2060萬元。
5 結束語
豐喜集團臨猗分公司這套總氨15萬t/a雙甲氨合成的設計匯集了國內有關最前沿的技術。通過18個月的運行證明:該聯合裝置能應對較為復雜的工況變化,運行平穩(wěn);雙甲精制工藝,不但不耗銅、酸、氨及蒸汽,而且還副產甲醇,同時又是一個環(huán)保工程,無污染;ⅢJD氨合成系統(tǒng)技術運行壓力低、氨凈值較高,動力電耗大為降低,為該廠穩(wěn)定生產、節(jié)能降耗起到關鍵性的作用。
