日前從兗礦魯南化工有限公司了解到,該公司2臺多噴嘴對置式氣化爐已完成擴產(chǎn)改造,單爐合成氣干氣量提高8000Nm3/h,比煤耗低于598kg/1000Nm3/h,整體工況穩(wěn)定,實現(xiàn)了高產(chǎn)氣和低煤耗的改造目標。
2018年6月份,魯南化工凈化節(jié)能升級改造項目建成投產(chǎn)后,公司生產(chǎn)裝置運行方式、生產(chǎn)負荷發(fā)生了重要變化,系統(tǒng)低壓氧用量減少了約4800~5000Nm3/h,空分系統(tǒng)也存在約3000Nm3/h高壓氧富余,共計大約8000Nm3/h的富余氧量急需消化利用。
圍繞氧氣利用,魯南化工對多噴嘴對置式氣化爐的耐火磚和工藝燒嘴進行提產(chǎn)改造。在經(jīng)過方案編制、耐火磚改造、燒嘴改造等一系列工作后,于2018年 9月29日開始第一臺氣化爐擴產(chǎn)改造,擴產(chǎn)120%的燒嘴第一次安裝到氣化爐爐膛。為確保達到預(yù)期目標,自燒嘴裝入氣化爐后,他們即對氣化爐生產(chǎn)運行嚴格精益管控,并對氣化洗滌、渣水等系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化,以提高氣化系統(tǒng)生產(chǎn)負荷,單燒嘴氧氣負荷由原來7300Nm3/h提至8000Nm3/h,煤漿流量也由單燒嘴12.7m3/h提至14.5m3/h,增加了1.8m3/h。
隨著燒嘴負荷逐步提升,合成氣干氣量提高了8000Nm3/h,同時氣化爐的各項指標也有了明顯提升。由于氣化爐爐膛擴大后,氣化反應(yīng)空間增大,煤漿顆粒的停留時間得以延長,提高了碳轉(zhuǎn)化率,合成氣有效氣成分保持85%以上,明顯優(yōu)于負荷提升前;渣中殘?zhí)己、產(chǎn)品定額消耗均有所降低,比氧耗均低于325Nm3/1000Nm3,比煤耗低于598kg/1000Nm3,大大降低了原料消耗。
耐火磚完成改造至今,A爐耐火磚運行壽命已經(jīng)超過7000小時,從實時壁溫趨勢來看,壁溫整體處于正常狀態(tài),耐火磚損蝕均在標準范圍內(nèi),在高負荷下爐溫和系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
2019年1月12日,魯南化工第二臺多噴嘴對置式氣化爐也完成擴產(chǎn)改造。近兩個月的穩(wěn)定運行期間,D#爐的廠控工藝指標均高于98%,全部處于合格狀態(tài),順利完成了項目改造前既定的各項考核指標,達到預(yù)期要求。