近日,天業(yè)集團匯合新材料有限公司工作人員通過對草酸二甲酯(DMO)精餾系統(tǒng)的技術改造,實現(xiàn)了負壓精餾運行,使生產(chǎn)負荷大幅提升,僅蒸汽成本每年可節(jié)約230萬元,實現(xiàn)了煤化工負壓精餾技術新突破。
據(jù)了解,傳統(tǒng)的煤化工精餾裝置依靠正壓精餾技術,存在能耗高、組分雜質(zhì)多等問題。為解決這一難題,該公司探索負壓精餾技術在煤化工領域的應用,成功將負壓精餾技術應用于DMO裝置。
“我們前期通過大量調(diào)研分析和數(shù)據(jù)論證,最終確定使用負壓精餾技術來減少生產(chǎn)系統(tǒng)蒸汽用量和提高DMO品質(zhì)。”天業(yè)匯合乙二醇車間主任葉展說,“該技術實施后,大幅度降低了各裝置的產(chǎn)品蒸汽用量和生產(chǎn)能耗,實現(xiàn)了生產(chǎn)裝置效益最大化。”
“負壓精餾技術應用后,通過真空泵抽負壓技術,實現(xiàn)了負壓精餾的高效利用,不僅利用低價能源替代了高價能源,還大幅降低了DMO分離塔的蒸汽消耗,產(chǎn)品質(zhì)量得到明顯提升,為下游產(chǎn)業(yè)鏈耦合發(fā)展提供了基礎保障。”天業(yè)匯合總工程師李慧表示。