金象公司自去年12月份雙氧水裝置投入蒸發(fā)系統(tǒng)以來,日產尿素平均每天增加了30噸。然而,經過一段時間的運行,蒸發(fā)系統(tǒng)暴露出閃蒸真空度偏低、尿液組分中游離氨比較高、尿液泵打量能力差、尿素成品顆粒中空心尿素多等現(xiàn)象。為此,金象公司對蒸發(fā)系統(tǒng)進行深度改造,提質降本成效顯著。
改造前,尿素蒸發(fā)系統(tǒng)閃蒸真空度最低降至-14KPa,且閃蒸下液溫度達到98℃,導致閃蒸下液尿液組份中游離氨增高,嚴重影響尿液泵的打液量,必須開兩臺尿液泵才能維持生產滿負荷運行。此外,尿液中游離氨增加,將導致尿素成品中空心顆粒較多,這樣的尿素顆粒強度差、易碎,在裝運過程中易產生較大粉塵,直接影響了成品質量。
蒸發(fā)系統(tǒng)作為尿素系統(tǒng)的最后一道工序,對尿素成品質量起著至關重要的作用,因而蒸發(fā)系統(tǒng)的改造勢在必行,金象公司尿素車間經過詳細研究并實地考察后,對蒸發(fā)系統(tǒng)進行了改造。該公司尿素車間將閃蒸冷凝器封頭內隔板割除,由雙程改為單程,提高了水冷器冷凝效果,使得閃蒸真空度達到-32 KPa,閃蒸下液溫度降至93℃。另外,重新增加閃蒸氣相與一段蒸發(fā)氣相連通管線,克服原有設計管線不足的缺陷,并利用原設計的蒸汽噴射器來幫助提高一段蒸發(fā)真空度,從而減少閃蒸下液尿液中的游離氨,達到提高尿液泵打量能力的目的。
經過改造,尿素成品質量明顯提升,且尿液泵也由原來的兩臺運行改為一開一備,每年可節(jié)電約26萬kw/h,直接經濟價值9萬余元。