晉豐煤化解吸水解系統(tǒng)是尿素生產系統(tǒng)降低消耗和環(huán)保達標的重要一環(huán),解吸系統(tǒng)的正常與否直接影響外送廢液的各項指標合不合格,為此,尿素車間借助B系統(tǒng)檢修時機,對解吸水解系統(tǒng)的解析塔、水解塔進行了徹底的拆檢和清理。
由于尿素界區(qū)的各種廢液、雨水全部排放在事故池內,事故池內的排液全部進入解吸水解系統(tǒng)進行解吸,時間久了,各種泥污,油垢就會帶入解析塔,造成水解塔堵塞,致使解吸出的廢液不達標,影響環(huán)保的要求,此外,解吸系統(tǒng)的不正常運行,也會造成高壓系統(tǒng)的轉化率的降低,從而影響尿素的產量和消耗。
經過此次大修,B系統(tǒng)的解吸系統(tǒng)與之前相比,優(yōu)化了很多,最明顯的變化就是水解塔的液位與解吸量的變化。檢修前,解吸的最大量達到33m3時,解吸系統(tǒng)就會出現(xiàn)廢液不達標,水解塔滿液下不來,放空量大等問題;檢修后,在解吸量達到33m3時,水解塔的液位不僅不會起,而且解吸系統(tǒng)未出現(xiàn)異常的現(xiàn)象,各項指標合格,達到環(huán)保要求,大大地緩解了氨水槽液位上漲的趨勢,高壓系統(tǒng)與低壓系統(tǒng)也進入了一個良性的運行狀態(tài)。 除此之外,該車間A系統(tǒng)新上的粉塵回收系統(tǒng)在系統(tǒng)生產時運行良好,解決了造粒塔上粉塵量大和有氨味的問題,各項指標均達到了環(huán)保的要求。
通過此次大修,從現(xiàn)階段運行的狀態(tài)看,該車間B系統(tǒng)生產穩(wěn)定,大大地消除了制約生產的各種瓶頸,提高了尿素生產系統(tǒng)的產量,降低了消耗,在前系統(tǒng)五機滿量的情況下,現(xiàn)在班產大顆粒尿素在400噸以上,大大地提高系統(tǒng)運行的質量和效益。