脫硫塔液位正常!”“循環(huán)泵電流下降10安培。”……許,隨著氣化脫硫循環(huán)泵渦輪泵的并網(wǎng)投用,標著晉巨公司又一臺節(jié)能裝置投產(chǎn)。
脫硫循環(huán)泵是氣化車間電耗成本最大的設(shè)備之一,是掣肘該車間節(jié)能降耗的重要因素之一。為了降低車間生產(chǎn)消耗,該公司技術(shù)人員汲取同行業(yè)先進經(jīng)驗,通過對自身工藝和裝置的分析研究,決定利用“四新”技術(shù),對脫硫循環(huán)泵進行節(jié)電技改,通過新增一臺水力回收渦輪泵,回收脫硫溶液能量,替代部分電機做功,從而達到節(jié)電的目的。
“我們車間在脫硫工序生產(chǎn)過程中,要通過脫硫循環(huán)泵將脫硫溶液打到30多米高的脫硫塔頂上,從塔底出來的溶液經(jīng)過減壓后進行循環(huán)使用。”據(jù)氣化車間主任汪雄興介紹,以前,由于技術(shù)上的原因,溶液減壓產(chǎn)生的能量被白白浪費,現(xiàn)場,車間通過技術(shù)改造,用渦輪泵將這部分能量進行回收,實現(xiàn)了能源二次利用。
“渦輪泵不僅結(jié)構(gòu)簡單,故障率低,而且機械效率高,運行穩(wěn)定。”該車間副主任虞軍告訴記者,自今年4月份項目啟動以來,為了盡可能提高渦輪泵的回收效能,該公司專門抽調(diào)精兵強將成立技改小組,與設(shè)備提供廠家一起,通過技術(shù)攻關(guān),對渦輪泵、循環(huán)泵的電機進行多次技改,調(diào)整優(yōu)化揚程,進一步提升整臺設(shè)備的節(jié)電能力。
據(jù)了解,脫硫循環(huán)泵通過改造后,不僅為提升氣化裝置處理高濃度污水的能力提供支撐,同時,還能有效降低生產(chǎn)消耗,每年可節(jié)電80余萬度。