截至4月15日,三化肥合成裝置已連續(xù)平穩(wěn)運行30天,尿素裝置連續(xù)平穩(wěn)運行28天,共產(chǎn)出液氨34334噸,產(chǎn)出尿素59839噸,交出了第一張穩(wěn)定運行漂亮答卷。
自3月16日三化肥合成氨裝置一次投料開車成功以來,化肥三廠嚴格按照“大平穩(wěn)出大效益”的生產(chǎn)原則,不斷強化生產(chǎn)受控管理,強化隱患排查力度,成功避免了合成氣壓縮機K1801干氣密封導(dǎo)壓管泄漏可燃氣、P2003B液氨回流泵泄露液氨等突發(fā)事件,不斷在裝置工藝平穩(wěn)率提升和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)化上下功夫,積極組織開展創(chuàng)新優(yōu)化和生產(chǎn)瓶頸攻關(guān),不斷挖掘裝置運行潛力。
裝置長周期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵在于提高操作平穩(wěn)率,把各類安全隱患消滅在萌芽狀態(tài),裝置整體向好的發(fā)展趨勢才得以保障。對此,化肥三廠對于嚴格落實隱患異常管理、風險管控關(guān)口前移,著力提高崗位巡檢到位率和覆蓋面,員工嚴肅工藝勞動生產(chǎn)紀律,強化隱患排查力度,通過認真巡檢、細心監(jiān)盤及時發(fā)現(xiàn)并消除c2001封頭泄漏氫氣、一段轉(zhuǎn)化爐原料氣流量FI-1206突降、二段蒸發(fā)尿液結(jié)塊等多項重大隱患,全體員工上下一心,以實現(xiàn)“大平穩(wěn)出大效益”為目標沉著排險,為高負荷穩(wěn)定生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
尿素裝置是保障三化肥整體裝置高效平穩(wěn)運行的最后關(guān)卡。針對運行初期出現(xiàn)的高壓系統(tǒng)氨碳比偏低、汽提塔汽包壓力偏高等影響到尿素成品縮二脲指標的“瓶頸”問題,化肥三廠不等不靠,圍繞“操作平穩(wěn)率提升、成品質(zhì)量改進”為主題著手開展“頭腦風暴”,通過在預(yù)濃縮和一段真空之間增加副線的技術(shù)改造投運,使預(yù)濃縮濃度逐步提升,技改效果顯著;認真組織、動員班組員工精準調(diào)控、查找不足,反復(fù)調(diào)試將系統(tǒng)氨碳比從2.8提升至3.2;嚴格控制一二段加熱蒸汽冷凝液回水分離罐液位,成功將冷凝液回水溫度控制在130℃以下,確保成品指標達到國優(yōu)。
為保證三化肥裝置實現(xiàn)安全平穩(wěn)運行的目標,化肥三廠全面深入實施精細化管理,不斷提升操作平穩(wěn)率,助力生產(chǎn)降本增效。以勤調(diào)、慢動為原則,嚴格控制一二段爐溫度,減少燃料氣用量。對氫氮比、水碳比等關(guān)鍵參數(shù)重新研究,調(diào)整最優(yōu)氫氮比,逐步提升合成塔反應(yīng)效率。穩(wěn)扎穩(wěn)打,順利完成氫回收系統(tǒng)開車工作,使得馳放氣中的氫氣以及閃蒸氣中留存的氨氣回收量大幅提增,原料氣消耗量穩(wěn)步下降。目前,合成氨裝置天然氣能耗最低達到1098Nm3/t·NH3,遠低于1150Nm3/t·NH3的單耗考核指標。
目前,三化肥合成氨裝置天然氣單耗1128Nm3/t·NH3,尿素裝置平均氨耗0.569t·NH3/t·Ur,均達到指標要求。下一步,化肥三廠將繼續(xù)以生產(chǎn)受控為中心,圍繞“大平穩(wěn)出大效益”的理念持續(xù)優(yōu)化穩(wěn)增產(chǎn),力爭實現(xiàn)裝置連續(xù)運行100天的長周期運行目標。