近日,三寧化工石寶山新材料分公司創(chuàng)新鍋爐脫硫雙塔后系統(tǒng)運行,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
據(jù)了解,隨著該公司生產(chǎn)運行逐步平穩(wěn),蒸汽需求量增大,鍋爐車間適時啟動2#、3#兩臺鍋爐同時運行,兩套脫硫塔及對應(yīng)的后硫銨系統(tǒng)也相應(yīng)開啟,產(chǎn)出成品硫酸銨。
一般情況下,一套脫硫塔對應(yīng)一套硫銨后系統(tǒng),該車間為節(jié)約成本,降低人力物力,根據(jù)實際出肥情況,決定把中間槽利用起來,拿出了兩套脫硫塔共用一套硫銨后系統(tǒng)的運行方案,并制定了詳細的操作規(guī)程,以應(yīng)對不同生產(chǎn)狀況。自此兩套塔的產(chǎn)品有機融入到了一起。
此舉不僅節(jié)約了一套后硫銨系統(tǒng)電氣設(shè)備的用電成本,還節(jié)約了蒸汽耗用,每班可調(diào)出2-3名包裝人員全力支持尿素包裝線,可謂一舉三得。