近年來,黔;ぴ诘吞季G色發(fā)展上出實招,在節(jié)能降耗上下功夫,在精細化管理上做文章,在電能管理上求實效,深挖內(nèi)潛降成本,打出新技術(shù)、新模式節(jié)電降耗組合拳。
蒸汽節(jié)約工作初見成效。2021年裝置大修結(jié)束后,開車期間裝置總用汽量達到450噸/小時,蒸汽消耗量巨大,成本居高不下。黔希化工一方面通過技改及優(yōu)化系統(tǒng)運行模式降蒸汽消耗,蒸汽動力廠技改回收脫硫裝置蒸汽冷凝液至除氧器,乙二醇廠優(yōu)化調(diào)整精餾裝置運行工況,凈化廠根據(jù)工藝氣量及時增加副產(chǎn)氣量等。另一方面,關(guān)小蒸汽導(dǎo)淋及疏水、加強蒸汽放空管理考核,減少蒸汽無效浪費。各種措施多管齊下,公司生產(chǎn)裝置的蒸汽節(jié)約量達到40噸/小時以上,提升了蒸汽使用效率,每月可節(jié)約標準煤3392噸,降低生產(chǎn)成本400萬元以上。
優(yōu)化污水處理裝置。2021年8月對乙二醇廠高鹽廢水處理進行攻關(guān),經(jīng)過對污水微生物培養(yǎng)及相關(guān)運行數(shù)據(jù)收集并對系統(tǒng)進行優(yōu)化調(diào)整,于2022年2月10日實現(xiàn)全部接收乙二醇廠高鹽廢水的目標,并保證外排環(huán)保指標達標排放,累計處理乙二醇高鹽廢水64800m3,解決了生產(chǎn)及環(huán)保瓶頸問題,同時停運乙二醇廠多效蒸發(fā)裝置,每月可節(jié)約電耗及蒸汽消耗費用37.3萬元。
狠抓節(jié)電管理。蒸汽動力廠通過安全運行評估后停用1臺返料風(fēng)機、1臺氧化風(fēng)機及1臺鍋爐給水泵,每月節(jié)約電力成本63.78萬元;改造完成404A循環(huán)站一臺循環(huán)水泵及氣化廠2臺循環(huán)水管道加壓泵,每月實現(xiàn)節(jié)約電力成本19.15萬元。
實現(xiàn)裝置長周期安全穩(wěn)定運行。該廠積極聯(lián)系同類裝置和相關(guān)廠家進行技術(shù)交流,分析制約鍋爐、氣化爐長周期難點,通過多項技術(shù)改造和系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整,加強現(xiàn)場設(shè)備點檢定修等維護管理,加強人員培訓(xùn)提升操作水平,降低誤操作導(dǎo)致的裝置停車或減負荷次數(shù),多措并舉、多管齊下,實現(xiàn)了裝置安全穩(wěn)定運行263天、鍋爐單爐運行267天、氣化爐單爐運行245天,創(chuàng)造了自2018年5月裝置開車以來的最好運行記錄。