為全面推進(jìn)提質(zhì)增效專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),大制氫車(chē)間積極組織、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、三舉措為提質(zhì)增效提供強(qiáng)勁動(dòng)能,實(shí)現(xiàn)裝置長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行,1-4月共生產(chǎn)氫氣4082.3萬(wàn)立,裝置開(kāi)工率100%,操作平穩(wěn)率100%,負(fù)荷率60.63%,累計(jì)核減資金40余萬(wàn)元,各項(xiàng)成本均控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。
生產(chǎn)調(diào)整 驅(qū)動(dòng)工藝技術(shù)創(chuàng)新
在氫氣生產(chǎn)過(guò)程中,存在北方氣候條件復(fù)雜、安全風(fēng)險(xiǎn)大,天然氣組分波動(dòng),水冷器堵塞嚴(yán)重等問(wèn)題普遍共存,沒(méi)有任何經(jīng)驗(yàn)可以借簽。年初以來(lái),隨著煉化公司用氫需求的下降,裝置多次減負(fù)荷,從75%降到最低42%,創(chuàng)原始開(kāi)工以來(lái)最低且持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)記錄,裝置長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行,工藝指標(biāo)時(shí)刻面臨著超溫、超壓的考驗(yàn),復(fù)雜的工藝條件對(duì)操作技術(shù)構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn),對(duì)此,技術(shù)人員聚焦痛點(diǎn),根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際反復(fù)摸索嘗試,對(duì)轉(zhuǎn)化爐系統(tǒng)的工藝指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制,根據(jù)獲取低負(fù)荷的運(yùn)行數(shù)據(jù),補(bǔ)充操作規(guī)程,加強(qiáng)關(guān)鍵設(shè)備監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)了制氫裝置開(kāi)工率100%,沒(méi)有發(fā)生非計(jì)劃停工和生產(chǎn)波動(dòng)。原料氣、燃料氣、除鹽水等各項(xiàng)單耗均低于去年同期,其中氫氣收率93%創(chuàng)歷史最高。
深挖潛能 強(qiáng)化安全高效攻關(guān)
25000Nm3/h天然氣制氫裝置工藝?yán)淠簱Q熱器(E05307)和除鹽水預(yù)熱器(E05304)因設(shè)計(jì)偏差,造成除鹽水、變換氣溫度過(guò)高,使降溫能耗增大;另外除氧器放空蒸汽帶液,造成冬季裝置區(qū)內(nèi)道路結(jié)冰,影響人員安全。為徹底解決上述問(wèn)題,技術(shù)人員在工藝?yán)淠合到y(tǒng)通過(guò)增加一臺(tái)利舊的換熱器,徹底解決系統(tǒng)超溫問(wèn)題。降低了變換氣和除鹽水溫度,一方面使變換氣空冷器風(fēng)機(jī)減少運(yùn)行臺(tái)數(shù),節(jié)約了電能(年節(jié)約11.21萬(wàn)元);另一方面徹底解決了除氧器頂部蒸汽放空帶液現(xiàn)象,消除冬季路面積冰,杜絕人員滑倒的隱患。此項(xiàng)技術(shù)革新實(shí)施后,各項(xiàng)工藝指標(biāo)更加合理,裝置生產(chǎn)更加平穩(wěn),以降成本、提質(zhì)增效為目標(biāo),從安全提速入手,不斷打造技術(shù)利器,加速技術(shù)和裝備配套,降低復(fù)雜時(shí)效,強(qiáng)化安全高效的技術(shù)攻關(guān)。
就地取材 立足自身增效動(dòng)能
今年以來(lái),隨著“提質(zhì)增效”的實(shí)施,制氫車(chē)間重新自我定位,通過(guò)系統(tǒng)診斷、二次治療,使“帶病”器件達(dá)到技術(shù)上可行、運(yùn)行中安全、經(jīng)濟(jì)上合理、質(zhì)量上可靠的要求。曲軸箱呼吸帽漏油不僅造成壓縮機(jī)油浪費(fèi),更使曲軸箱表面油污越積越厚,對(duì)生產(chǎn)帶來(lái)隱患。曲軸箱是壓縮機(jī)的核心部件,其上部的呼吸帽是平衡曲軸箱內(nèi)外氣壓的重要零部件,它是保持呼吸孔通氣暢通的靈魂,是導(dǎo)致內(nèi)外壓力不平衡的關(guān)鍵。維修人員和操作人員多次聯(lián)盟,分析病因,對(duì)癥下藥,最終設(shè)計(jì)實(shí)施在濾網(wǎng)底部大膽開(kāi)個(gè)小孔,再用鋼絲球把小孔堵住,這樣濾網(wǎng)外圈的油回流到曲軸箱里,曲軸箱里的油氣被鋼絲球阻擋。實(shí)施后設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間,觀察曲軸箱上干干凈凈,不再出現(xiàn)漏油,最終確定此次整改成功。僅用小妙招破解曲軸箱呼吸帽漏油難題,減輕操作人員清理衛(wèi)生的勞動(dòng)量。