6月15日晚22:00時,醇氨車間合成氨系統(tǒng)實現(xiàn)升級改造后開車一次成功,順利產(chǎn)出合格液氨,為焦?fàn)t煤氣綜合利用技改項目與合成氨系統(tǒng)改造升級邁出了堅實的一步。
為保證此次開車順利完成,醇氨車間每周四下午組織召開新項目推進會,將建設(shè)過程中存在的各類問題和困難進行協(xié)調(diào)、解決、溝通與整理,確保各項工作按照時間節(jié)點順利開展。同時,制定了合成氨裝置區(qū)“四查四定”倒排計劃表,將所有影響開車的問題分類匯總,確定施工負責(zé)單位,專人聯(lián)系協(xié)調(diào)外委單位的工作推進中遇到的問題,解決了氮氣壓縮機、聯(lián)合壓縮機、冷凍冰機、合成甲烷化,PSA等檢維修工作。從變壓吸附觸媒更換、焦?fàn)t煤氣綜合利用技改項目與精脫硫、發(fā)電、空分、循環(huán)水等系統(tǒng)的碰口、新增冰機的廠房改建,再到系統(tǒng)吹掃、試壓試漏等,在項目建設(shè)過程中不斷組織員工跟進學(xué)習(xí),并定期組織考試,在車間內(nèi)部行成“比學(xué)趕超"良好氛圍。
39臺壓力容器裝配中,根據(jù)其精度要求高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、重量大、工程量大、空間有限等特點,該車間與多部門聯(lián)合解決問題,堅持以質(zhì)量保進度、降風(fēng)險,不斷突破工程節(jié)點瓶頸,醇氨人員兼顧檢修和整改工作,對合成氨界區(qū)內(nèi)所有儀表閥門及工藝管線梳理,認真檢查流程,確保一次性投料開車成功,為后續(xù)聯(lián)動試車順利產(chǎn)出產(chǎn)品建立堅實基礎(chǔ),同時確保了項目進度安全高效順利進行。
焦?fàn)t煤氣綜合利用技改項目是在原甲醇、合成氨生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)上進行改造,利用現(xiàn)有設(shè)備及公共設(shè)施進行建設(shè),是利用膜分離技術(shù),將原本用于甲醇生產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣分離出氫氣和燃料氣,分別用于合成氨和燃氣發(fā)電并副產(chǎn)蒸汽,并用該項目副產(chǎn)的蒸汽替代現(xiàn)有燃煤鍋爐用汽,從而停運燃煤鍋爐裝置,綜合能耗在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再降低14.5萬噸標(biāo)煤,達到降碳減排目的。實現(xiàn)焦?fàn)t煤氣階梯化利用,提高附加值,最終實現(xiàn)全廠能源自給。
陜焦化工焦?fàn)t煤氣原來的利用模式是,生產(chǎn)20萬噸甲醇,再利用甲醇弛放氣生產(chǎn)7萬噸合成氨。
項目概況
焦?fàn)t煤氣綜合利用技改項目是陜西陜焦化工有限公司積極響應(yīng)國家“雙碳”政策、實現(xiàn)節(jié)能降耗和高質(zhì)量發(fā)展的重大技術(shù)升級項目,總投資約9600萬元。該項目既是陜西陜焦化工有限公司實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的示范工程,也是公司“十四五”期間的第一個重點項目,對公司發(fā)展具有里程碑式的重大意義。
2021年10月8日上午,焦?fàn)t煤氣綜合利用技改項目奠基儀式在富氫氣、BOG增壓機廠房工程建設(shè)場地舉行,拉開了項目建設(shè)的帷幕。