:近日,中國電機工程學會在北京組織召開了“中速磨制粉系統(tǒng)鍋爐燃用超高水分褐煤技術研究與應用”項目技術鑒定會。該項目由國華電力公司牽頭,國華電力研究院、神華國華(印尼)南蘇發(fā)電有限公司共同參與。該項目通過鍋爐燃燒調(diào)整和磨煤機運行調(diào)整,成功實現(xiàn)了中速磨鍋爐燃燒超高水分(52-54%)劣質(zhì)褐煤,徹底解決了煤干燥帶來的安全、環(huán)保一系列重大問題,電廠實現(xiàn)扭虧為盈,為國家贏得榮譽。
中國電力規(guī)劃設計總院副院長兼總工孫銳擔任鑒定委員會主任委員、全國電力技術市場協(xié)會顧問江哲生擔任副主任委員、來自清華大學熱能工程系、浙江大學機械與能源工程系、華北電力大學能源動力與機械工程學院、上海發(fā)電設備成套設計研究院、大唐國際發(fā)電股份有限公司、華北電力科學研究院有限責任公司、西安熱工研究院有限公司、中國華電工程(集團)有限公司等10位知名專家任鑒定委員會委員。
會上,鑒定委員會聽取了項目的工作報告、技術報告、運行報告、經(jīng)濟效益分析報告、科技查新報告和應用情況的介紹。經(jīng)質(zhì)詢和討論,鑒定委員會認為:該項目研究成果實現(xiàn)了中速磨煤機制粉系統(tǒng)鍋爐燃用超高水分褐煤的安全穩(wěn)定運行,為類似高水分褐煤在火電廠的應用提供了借鑒,總體達到國際先進水平。
神華國華印尼(南蘇)發(fā)電公司是神華集團第一個“煤電一體化”的海外投資項目。電廠一期工程為2×150MW燃煤發(fā)電機組,鍋爐燃用就近坑口煤礦褐煤。鍋爐制粉系統(tǒng)設計為正壓直吹式中速磨煤機。印尼國華穆印煤電項目2×150MW發(fā)電工程煤干燥系統(tǒng),采用蒸汽管回轉干燥機工藝,用于干燥印尼當?shù)馗咚趾置。設計工況:褐煤水分由55.3%干燥至37.8%,煤礦開挖出的原煤通過蒸汽干燥機將原煤水分由55.3%干降至37.8%再送入鍋爐原煤斗通過中速磨煤機研磨后送入爐內(nèi)燃燒。機組投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)煤礦原煤水分達到63及以上遠超過設計煤質(zhì),當蒸汽干燥機將水分63%原煤干燥到水分48%左右時,干燥機至原煤斗沿程輸煤皮帶像一條翻江倒海的黑龍,根本無法控制粉塵飛揚,沉積到哪里,哪里就會發(fā)生著火或爆炸,電廠人員每天都在到處救火、防爆炸困惑中。
通過運行燃燒調(diào)整和制粉系統(tǒng)相關試驗,配備直吹式中速磨煤機的鍋爐實現(xiàn)了燃燒超高水分52-54%的劣質(zhì)褐煤,從不可能變?yōu)楝F(xiàn)實,為電力科技應用開了先例,為推進超高水分劣質(zhì)褐煤在火力發(fā)電廠應用提供了詳實的運行數(shù)據(jù)和實踐經(jīng)驗。通過試驗,采用增大一次風率、提高煤粉粒徑等措施,實現(xiàn)了制粉系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行;通過爐膛燃燒調(diào)整試驗,確定了合理的一、二次風配比、爐膛出口氧量及燃燒溫度等運行參數(shù),實現(xiàn)了鍋爐安全、穩(wěn)定及高效運行。經(jīng)實際運行表明,該研究成果技術可靠,有效地提高了電廠機組運行的可靠性,經(jīng)濟、社會效益顯著。