近日,作為脫除煉油裝置尾氣中硫化氫組分的一種全新技術(shù)——超重力脫硫技術(shù)在上海石化4號煉油裝置首次側(cè)線試驗獲得成功。
據(jù)了解,脫硫劑在脫除硫化氫的同時,也會吸收一部分的二氧化碳,不利于脫硫效率的提高。由上海石化、華東理工大學和北京化工研究院共同研發(fā)的超重力脫硫技術(shù),主要研究超重力條件下,高效復合脫硫劑對硫磺裝置尾氣的脫硫脫碳選擇性,考察超重力機轉(zhuǎn)速、填料類型、氣液比、貧液濃度等設備及操作參數(shù)對脫硫脫碳效果及選擇性的影響,優(yōu)選適宜的超重力選擇性脫硫設備參數(shù)及工藝條件,以達到強化脫硫、調(diào)控脫碳的目的,提高硫化氫脫除效率。
在為期24天的試驗里,上海石化分別選用了三種不同濃度和類型的脫硫劑,發(fā)現(xiàn)超重力機轉(zhuǎn)速、氣液比、貧液濃度是影響脫硫脫碳選擇性的關(guān)鍵因素。超重力脫硫技術(shù)可在現(xiàn)有工業(yè)裝置再生塔正常運轉(zhuǎn),當再生貧液硫含量不高于0.5克/升時,實現(xiàn)凈化尾氣中硫化氫含量不高于80毫克/標準立方米、二氧化碳共吸率不高于20%的目標。
該技術(shù)的試驗成功,不僅可以高效脫除尾氣中的硫化氫組分,提高硫磺回收裝置硫磺回收率,更能減少硫排放,不斷改善煉油裝置的環(huán)保運行水平,為煉油裝置提升環(huán)保運行水平提供了有價值的技術(shù)借鑒。